廣皓天升級生產線,改善電磁振動試驗機裝配車間實現低噪化改造
點擊次數:36 更新時間:2025-10-16
近日,廣皓天完成生產線核心升級,重點對電磁振動試驗機裝配車間進行低噪化改造,通過設備更新、工藝優化與環境重構,有效解決傳統裝配車間噪音超標問題,同時提升電磁振動試驗機裝配精度與生產效率,為汽車電子、航空航天等領域客戶提供更優質的檢測設備保障。 作為電磁振動試驗機的核心生產環節,裝配車間需完成振動臺臺面、驅動線圈、控制系統等關鍵部件的組裝調試,傳統生產中,機械撞擊、設備運轉產生的噪音常超 85 分貝,不僅影響員工工作環境,還可能因高頻噪音干擾精密部件校準,導致電磁振動試驗機裝配誤差增大,成為制約產品質量與生產效率的關鍵因素

此次升級改造圍繞 “低噪化 + 高精度" 雙目標推進:在設備層面,引入低噪音數控裝配設備,替換傳統高噪音擰緊機、沖壓設備,其中針對電磁振動試驗機核心部件 —— 驅動線圈的裝配,新增線圈纏繞機,運轉噪音從 78 分貝降至 52 分貝;車間環境改造方面,墻面加裝吸音棉、地面鋪設減震墊,同時劃分獨立隔音裝配區,專門用于電磁振動試驗機高精度部件(如傳感器、控制主板)的組裝調試,區域內噪音控制在 45 分貝以下;工藝優化上,重新梳理電磁振動試驗機裝配流程,將高噪音工序(如金屬部件裁切)與精密裝配工序分離,通過自動化傳輸帶實現部件流轉,減少人工搬運產生的碰撞噪音。


改造后顯著:電磁振動試驗機裝配車間整體噪音從 82 分貝降至 50 分貝以下,符合國家工業車間噪音標準;員工工作環境改善的同時,精密部件裝配誤差率從 1.2% 降至 0.3%,電磁振動試驗機出廠合格率提升至 99.8%,生產周期縮短 15%。“以前長時間在高噪音環境裝配電磁振動試驗機,耳朵容易疲勞,現在車間安靜多了,校準振動臺參數時也更精準。" 車間裝配組長王師傅表示。
此次生產線升級與低噪化改造,是廣皓天深耕電磁振動試驗機生產領域的重要舉措。未來,廣皓天將繼續投入研發,推動電磁振動試驗機生產向 “智能化、低噪化、高精度" 轉型,為客戶提供更可靠的檢測設備與服務。